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浅谈龙滩水电站麻村砂石加工系统技改措施
作者:佚名 来源:土木工程网 点击量: 发布时间:2013-12-10 12:36:34
输送至成品堆场中石仓,5~20mm骨料经14#胶带机→25# 胶带机输送至成品堆场小石仓,2.5~5mm细骨料经13# 胶带机→16# 胶带机送入细碎车间中转料仓,用于生产常态砂。也可根据生产需要,将20~40mm、5~20mm的骨料部分或全部经16#胶带机输送至细碎车间中转料仓(容积为175m3)进行闭路生产常态砂。小于2.5mm的细骨料经CN—250型砂水浓缩器(1~3#)进入WCD—914型螺旋洗砂机混合洗砂后再经ZKR1022型直线振动脱水筛(1~3#)脱水后由22#、23#、24# 胶带机(卸料小车)输送至成品堆场。筛分车间设备设计处理能力为510t/h。

  2.3 细碎车间

  细碎(制砂)车间设备配置有GZG1003型自同步振动给料机2台和手动弧形闸门4台,巴马克B7100SD立轴冲击式破碎机1台,VI300型立轴冲击式破碎机1台,其工艺流程为中转料仓下设振动给料机(弧形闸门)→17#胶带机→巴马克B7100破碎机;18# 胶带机→VI300破碎机,两台机可同时运行或单机运行,破碎后的骨料经19# 胶带机→20# 胶带机→21# 胶带机→8#胶带机→9# 胶带机返回筛分车间调节料仓进行闭路生产。设备设计处理能力为230t/h。

  三、存在的问题与改进措施

  麻村砂石加工系统经过几个月的生产运行,证明设备运行可靠。5mm以上骨料质量很好,唯有人工制砂细度模数偏大。因系统在加工工艺方面采用粗碎开路,中细碎与预筛分构成闭路,超细碎与筛分构成闭路特点,骨料生产级配可随意调整:可根据各级骨料需用量的多少进行生产,亦可根据各级成品料堆满情况安排生产,如各级骨料均已满仓时,可将40mm以下骨料安排生产人工砂,以满足骨料用户需要和堆场储备需要。也由于因中细碎与预筛分构成闭路,使预筛分4#振动筛(筛分机)下层筛网过负荷(重载)运行, 经常出现下层筛横梁、纵梁断裂和筛网破损等故障而停机,并限制了半成品给料机的给料量(最多只能开2台给料机给料),制约了系统的生产能力。

  为满足砂石料用料需求,提高系统生产能力。经业主同意,在监理帮助下对砂石加工系统进行技术整改。改造情况及增加设备如下:

  系统改造增加设备表

  序号设备名称 规 格 型 号数量t/h生 产 厂 家

  1棒磨机MBZ2100*3600140昆明重型机械设备厂

  2洗砂机FC12001 南昌矿山机械厂

  3脱水筛ZKR 12371 南宁重型机械设备厂

  4胶带机B=6001 衡阳输送机总厂

  5胶带机B=800 3 衡阳输送机总厂

  (1) 粗碎车间棒条式给料机将小于30mm的碎石都弃掉,十分可惜,特别是经过鄂式破碎机破碎后的来料,弃之更不合理。取消了粗碎车间棒条式给料机给料并将2#胶带机拆除,改用溜槽直接进入反击式破碎机,提高系统生产能力和小石及砂的含量。

  (2) 采用破碎制砂,细度模数偏大,最低为2.83(比设计要求的2.6~2.8偏大)。在反复调试无效果情况下。增加1台棒磨机及1台洗砂机配合制砂调节细度模数,将筛分系统1~3#振动筛底层筛网上面2.5~5mm细骨料送入棒磨机进行制砂。既提高了人工砂的产量,又使细度模数符合设计要求。

  (3) 根据混凝土使用级配要求,系统增加生产5~10mm骨料,用于喷锚支护。对筛分车间了进行改造,将16#胶带机抬高并延长。原胶带机倾角为8o,胶带长23.03m,现胶带机倾角为13o,胶带长为26.31m。并在机头处增设2YA1524筛分机动1台,增加胶带机3台(技改1~3#)。

  (4) 粗碎车间皮带运输洞洞口地处山凹冲沟段,洞口两侧山坡为较厚的风化地表腐植土,经雨水冲刷后极易形成泥石流将溜2#胶带机填埋,每年雨季均受到山凹冲沟内泥石流的填埋。洞口上侧为悬崖峭壁,山顶采石场的爆破(滚石或飞石)严重威胁皮带运输洞口段的溜2#胶带机的安全运行,曾遭到两次砸坏胶带机支加的严重事故。建议将皮带运输洞延长40m左右,避开山凹冲沟及山体滚石、飞石的危险区域,确保溜2# 胶带机的正常运行。

  (5) 为满足环境保护、回收利用废水及细砂回收要求,增设预筛分4# 振动筛水冲洗工序和废水排放管道及细砂回收设备(螺旋洗砂机、直线振动脱水筛)。将小于3.5mm的细骨料和废水经排水管道输入3#螺旋式洗砂机进行洗砂,将颗粒度大于0.15mm砂粒沉入槽底由螺旋输送到槽的上端溢流口排出,经ZKR1237型直线振动筛冲洗脱水后送入22

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